变频器在鼓冷系统中的应用
发布时间:2019-07-13 17:21:56来源:
耗的功效。
变频调速器的原理捉供给变频调速器调节矣数压力流鼾免,当实际测量信号传递到变频器后,变频器及时改变电动机电源频率050出从而改变电动机的转速,使被控参达到设定值,2原鼓冷系统煤气调节方式原鼓冷系统1.
煤气,大循环调节阀该调节的基本原理是由变送器测得初冷前煤气吸力后,给调节器01测量信号,与原设定信号相比较,输出控制信号,反馈给大循环煤气调节阀门,调节循环煤气量,以保证初冷前煤气吸力稳定,使用该种调节方式,机前吸力波动较大。
该种调节方式是通过循环煤气量来稳定初冷前吸力,略有滞后现象,初冷前吸力稍有波动,引起12炉上升管自动调节波动,由于循环煤气量的存在,加大了鼓风机和初冷器的负荷,造成能量的浪费。
3加变频器后煤气调节方式加变频器九1煤气调节方式2,该种调节方式的工作原理为由变送器测量的初冷前煤气吸力信号,送到调节器,丁输出1信号,送到变频器凡,由变频器控制风机转速,以达到调节初冷前吸力的目的,该种调节方式,没有煤气循环量,能够及时调节风机转速,基本上不波动,并且减轻了初冷器和鼓风机的负荷。
4效果分析由1可鼓冷系统加变频器后。稳定了初冷前吸力,从而使得12炉调节装置便于调节,使得上升管压力也相对稳定,基本稳定在60 703,对焦炉操作产生了积极的效果。
2变频器的使用减少了煤气循环量,从而减轻了电动机的负荷,节约了电能,使用前与使用后5个月电流对比1.
项目月份使用前电流A使用后电流A由统计数据显,每月节约电13由统计数据显,由于关闭了煤气循环系统,减少了初冷器的负荷,每小时用低温水新水5结论鼓冷使用变频调速器后,可稳定初冷前吸力,从而保证上升管压力稳定。
采用变频调速后,可降低电动机的电能消耗,从而降低成本。
采用变频调违。可降低日益缺乏的水资源消耗。
实例1将37的甲醛在减压下浓缩成80的多聚甲酸水溶液,加入含氧化镁的甲醇溶液混合后进行冷却固化,制成多聚甲醛后,经加热,在650下进行空气干燥酵。此聚合物在热水中可制成性能优良的溶液。
实例2将含37的甲醛水溶液在8,0下进行减压浓缩成80的多聚甲酸水溶液,再经干燥固化,经造粒塔造粒。塔内加浓甲1阵。1;塔中经喷出后。微粒在空气中冷却,得多聚甲醛球状或颗粒状产品。
用热水将生成的多聚甲醛溶解51将克50下干燥1在微波干燥器内振荡55,再在第振荡器内干燥,制成高浓度的92的多聚叫降,实例3将甲醛溶液在混合机内,于90下加入乙胺与羟乙胺,加量为9.5,1经混合均匀后,将此混合物倾倒在金属传送带上,第区为热的,随后冷却,终端温度为30,僭谄扑榛,衅扑槌伤聚甲醛与10的氢氧化钠水溶液以1.51加到混合机内,将制成的混合物喷洒在10,1宽。以20的速率运行的不锈钢带上,钢带第区为热的,第区温度为28,用水冷却,产品经贮料箱。再在研磨机内研磨至所要求的粒度。
3发展前景国外多聚甲醛发展较早,早在20世纪50年代已出现,70年代发展迅速,日本60年代已形成年产万吨的生产规模。我国多聚甲醛的起步较晚,目前还不到1万1且多采用传统的生产方法,能耗高,含量在92左右,而国外多采用催化法,能耗低,且含量在9297,收率高,成本较低。现在我国多聚甲醛的用量在5万而进口量约为3万。
应用的领域主要是农药医药,其中农药80,医药15,其他5.随着我国国民经济不断的飞速发展,多聚甲醛的用量将会大幅度增加。由于国内多聚甲醛生产厂生产规模小,工艺落后,使产品含量低成木+能国外产品克争。所以应加强技术弈也扩人卞产规模提收氧减少能,降低成本,加市场竞争力。